铸造车间工作总结
1铸造车间工作总结
20XX年在经济逐步复苏,国内铝行情逐步好转的情况下,我们铸造车间保质、保量地圆满地完成了公司给我们下达的生产任务。为配合公司的工作,我们车间在人员紧张的情况下,有力地支持了其他兄弟车间的工作,受到了公司领导的好评。现就13年的工作总结如下:
一、在安全生产方面
1-5月份由于受经济危机的影响,外卖铝水减少,车间生产任务增大,公司又从我们车间抽调两个班去电解车间帮忙,支援电解生产。我们车间为了不影响生产,对人员及时地作了调整,由四班倒变成三班倒,并且延续到现在,我们车间的工人从不叫一声苦。从不喊一声怨,按时保质保量地完成任务。8-9月份公司又从我们车间抽调一个班,去支援公司砖厂,他们在砖厂不怕脏、不怕累,工作任劳任怨,为公司生产出合格产品带来了效我们还狠抓了产品的合格率,由此前的98%升到99。5%。总之20XX年我们在克服了种种困难的情况下,圆满的完成了公司下达的各项任务,取得了可喜的成绩。
二、在人员培养方面
车间自始至终狠抓人员安全培训,操作技能培训,尤其是在满负荷生产的情况下,严抓工人培训,把个人的考试成绩直接和工资挂钩,班组的成绩和班长的奖金挂钩。对职工操作技能培训,要求以班组为单位,以几个重要岗位进行人员培训,并且让工人轮换岗位操作,使他们成为多面手,以满足生产的需要。车间继续坚持以人为本,安全第一,预防为主的原则,充分利用班前会,把身边所发生的大小安全事故为例进行安全生产教育,加大了对安全帽佩戴不规范,劳保鞋有时不穿等不安全因素,有针对性进行安全教育。并且也加大了经济处罚力度,班长也负有连带责任。同时每季度车间安全检查,对车间行车轨道、划线、照明线路、排风扇电源进行了检查,排除了各种安全隐患。正因为我们采取了以上各种措施,20XX年全年我们车间没发生一起安全事故。
三、节能降耗方面
节能降耗是我们车间生产的头等大事,如何把铸锭成本控制到最低点。本车间主要做了以下工作:1、对3#混合炉大修由对外承包改为自己大修,由于在1#混合炉大修中对外承包,当时车间考虑到以后的检修工作,特意派有经验责任心强的几位职工做质检员,一方面监督大修质量,一方面进行大修程序的施工。在3#混合炉大修时决定自己大修,并制定大修项目方案自己施工。由此可为公司节省检修费用2万余元,同时也锻炼了职工为以后混合炉大修打下基础。2、在混合炉扒渣过程中,炉前工要控制好炉温,搅拌要均匀燃烧要充分,以达到铝水和铝灰分离的最佳效果。为此每次召开炉前工会议,总是强调把铝灰中的含铝量降到最低,同时车间在生产之余,组织工人到铝灰现场挑选铝屑,做到废铝回收。针对这种情况,今年9月份我们车间自己动手,安装球磨机炼铝设备,加大了对铝灰中铝屑的回收力度,每月回收铝在10吨以上,给公司带来一笔可观的收入。
3、为节省烤模具的木柴,车间专门安排人员到垃圾箱检废效应棒及废木箱。4、对成垛铝锭返修退下来的打包带,重新进行二次利用,从而达到节能降耗的目的。
四、在设备管理方面
1、车间加大了对设备的维护力度,及时对设备进行保养与维护,并制定了设备日常维护和定期保养计划,建立了设备检修与保养台账,并且还纳入车间二级考核,使之制度化、规范化。车间还加强了交接班制度的落实,上班存在的情况绝不能带到下一班,依据台账和交接班记录进行考核,从而避免了设备保养的盲目性。由于采取了以上措施,设备事故率全年为零,没有影响到电解车间的出铝生产。
2、抓好设备备用零件工作,车间采用技术员负责,检修班长协助的方式,随时掌握备用件的使用情况,及时制定计划,同时根据各件的使用周期,合理安排库存量,全年没有因备用配件的原因而影响生产。
总之,20XX年虽然我们努力地做了以上工作,但也有一些不足,一是学习自觉性差,另一个是安全意识淡薄,主要表现在劳保用品佩戴方面。20XX年我们要进一步加强设备管理,落实好设备定期检修保养计划、节能降耗。同时也要抓好安全生产教育工作,抓好班组建设,对个别班组重点帮扶教育,重点管理,使每个人不掉队,并且抓好车间二级考核的落实工作,提高车间的整体管理水平,努力打造一支让领导放心的一流团队。
2铸造车间上半年工作总结
20XX年上半年铸造车间在公司领导的关注下,通过车间全体员工的努力,保质保量,按时完成了各项生产任务和生产指标。现将20XX年上半年经营分析如下:
一、20XX年上半年完成的生产任务和指标
20XX年1-6月份接收电解原铝33704。622吨。生产铝锭33536。286吨。铸损168。336(5‰)吨。
1-6月份生产用电163200kwh,吨铝铸造用电4。866kwh。1-6月份维护费用195896。01元,吨铝维护费用6。34元。1-6月份33536。286吨铝锭全部为99。7%锭,无不合格锭产生,表面质量全部合格。
二、生产运行和设备、设施
20XX年上半年生产运行平稳,未出现影响电解生产的故障或事故,广大员工能按车间要求履行岗位职责,完成工作任务。车间在生产管理上以保稳定、保安全、节能降耗为中心。上半年2#铸机单台连续运行,在设备维护、保养、消缺方面加大管理力度,车间技术人员保持24小时不离岗,随时处理设备故障,并多次对铸机各部位进行改造,确保了设备能够正常运行。铸造车间的混合炉是用电大户,15年上半年我们继续对混合炉的使用、维护办法进行调整,采用单台炉运行,夜间停电保温,使生产用电大幅下降,平均月用电量达到2.5万kwh上下,1#混合炉在停用的情况下,维护好2#炉的稳定运行就成了关键问题,采用专人定时扒渣,及时清理的维护保养方法,上半年单台炉安全运行,容量和炉膛的健康状况保持良好。
生产运行方面我的经验是:正常的生产运行,依赖设备设施的健康状况,设备设施的健康状况取决于广大员工的共同努力,生产运行正常,设备设施健康可减少工人的劳动强度,又受益广大员工,受益公司集体。
三、员工管理和班组建设
20XX年上半年在班组建设方面,车间主要以培养员工的主人翁意识,增强班组人员凝聚力,培养岗位之间团结协作为重点。具体采取的方法有:1)每周定期对班组长进行培训,以车间例会形式组织班组长分析目前生产中存在的问题,交流班组管理中好的经验和做法,对出现不足的地方进行批评与指正。2)制定班组竞赛的考核办法,车间将各班组每月的产量、铸损、产品质量、机物料消耗、生产现场考核等多项指标进行统计和分析,考评出当月红旗班组,根据员工的个人表现评出当月先进个人。对红旗班组、先进个人给予500元和50元的奖励,并进行通告表扬。班长对奖励有支配权,可以再次奖励班组员工,也可以组织员工做其他活动。3)车间在班组内开展末位淘汰,竞争上岗制度,任何在班组表现不好的员工返回车间进行待岗学习,给予待岗待遇,其表现直到被班组认可,方可返回班组,恢复待遇。通过以上一系列方法,各班组形成了以班长为核心,争产量、争指标的一个个团队,班组团结,凝聚力很强,给各方面工作的开展奠定了基础。
四、安全管理和职工培训
安全管理方面主要从两方面开展工作:
1、通过技术改造消除原有不安全隐患和危险源。如1#机使用过程中常出现溢铝、炸模的现象,车间通过多次改进二次调流装置,增设挡铝设施,及时更换铸模等措施控制不安全隐患的发生。
2、结合安全标准化建设,对车间不安全隐患和重大危险源进行认真分析,制定控制措施和应急措施,并定期进行检查、监控。建立了安全生产隐患排查台账,不安全隐患、危险源台账,对生产中的违章、违规现象及时制止并考核。
职工培训方面主要以车间对班组长、班组长对员工的办法采取车间例会,班前会的形式宣传公司精神,学习规程、制度并进行班前警示教育。搜集一些特殊的案例,利用班前会进行宣讲,以达到提高员工安全意识的目的。
五、节能降耗和改革创新
在节能降耗方面:20XX年上半年铸造车间主要以降成本为主题,车间厂房照明整流器自行修复30多个,节约费用约一万元;修复旧分配器两个,节约费用2万余元;改革创新方面,水平溜槽制作双溜槽一用一备,交替运行,确保溜槽及时维护。
铸造车间
二零xx年六月三十日
3铸造车间20XX年创新工作总结
今年我们铸造车间在创新工作中的最大特点就是全面进行市场化,通过积极开展一系列市场化条件下的管理创新、工艺技术创新、设备创新、操作法创新及小改小革工作,在最大程度上降低了生产成本,进而更增强了我们的产品参与市场竞争的综合能力。截至目前我们车间已进行管理创新和工艺改造42项,其中管理创新9项,实现经济效益10。5万元,技术创新33项,直接创造经济价值35。56万元,全年共计完成创新额37。06万元,比去年初预计的30。2万元创新目标额超出6。86万元。同时员工还根据自己的实际工作经验创出先进操作法8项,涌现出创新能手17人,其中2人被评为集团创新能手称号。正是通过员工的努力创新,消化不利因素降低成本,增加利润,才使我们在市场竞争中真正占据了主动。下面我们从5个方面进行总结:
一、管理创新工作:
“管理的创新是最大的创新”,在创新工作中,我们特别注重了管理上的创新,创造性的开展工作,我们根据市场竞争中降低成本的需要,相继提出了“锦上添花激励法”、“工序合并法”、“成本细分,精确计量法”等创新管理法,推动了产品质量、成本核算等基础管理的提高。
“锦上添花”激励法为进一步引导、强化员工自主降成本、自觉抓质量的市场化意识,我们推出了“锦上添花”激励工作法,即对因降低成本或质量方面工作突出,而获得较高收入的员工,由车间再对其进行额外奖励,通过这样奖勤罚懒,就使在工作中表现突出、较高收入的员工,收入更高,让工资收入拉开了一定的挡次,从而极大的调动了广大员工的工作热情,通过“锦上添花”激励工作法的实施,使车间当月的主材料成本下降了10%以上,产品质量提高了1。2个百分点。
工序合并法我们将铸件清理工序与造型工序合并,由造型工序对整个铸件的生产过程一包到底,做到谁的铸件谁清理,这样不仅节省了外雇专人清砂所需的每年7万多元的费用,而且使最终铸件质量的好坏直接与造型工的收入挂钩,这就使得员工在造型时更加注重通过提高铸件的外观质量,来减少清砂时的困难,有效的避免了以往由于个别造型工因工作不细致导致的粘砂、夹砂等缺陷的发生,进而促进了车间的铸件质量水平上了一个新台阶。
成本细分,精确计量法我们车间结合实际的生产情况,对各工序提出了成本细分细化,用料准确计量的要求,从而更好的促进了原材料消耗的降低,取得了良好的经济效益。例如:在冲天炉熔炼中,在添加作为主要燃料的焦炭时,以前都是采用的按筐投料,用料的多少很难控制,这就在一定程度上造成了浪费现象,为了更好的节约用炭、降低成本,近期我们在该控制点增设了一台台秤,通过按照熔炼所需的铁焦比严格计量,这样每批炉料就可节约焦炭3、4公斤以上,每年由此就可产生4万多元的经济效益。另外,在其它的工序中我们也采用相应的办法,对生产材料进行了准确计量,如我们在造型用的芯撑用量的控制中,采取定件定量的办法,有效的避免了多用滥用现象的发生,取得了良好的经济效益。
二、工艺技术创新工作:
在今年的创新工作中,我们彻底改变了过去在创新工作中的思维定式和旧习惯,注重以市场化为中心,以降低成本、提高质量、参与内部市场化竞标为最终目的。进行了工艺性结构创新,我们先后对10多种常规产品制定出了相应的工艺性结构调整方案,在实践中通过应用取得了显著的效果。例如315T平板硫化机的上横梁在其内部加强筋结构设计中非常复杂,并且厚度不统一容易造成收缩不一致产裂纹,更为造型带来一定的困难,为此我们对内部加强筋进行了整合,使其数量减少了6条,减轻重量427kg,同时也使造型过程中形成内腔的砂芯数量减少了27块,并提高劳动效率20%以上,仅此一项每年可降低成本1。5万多元。
为进一步消化今年市场上所带来的不利因素,我们在工艺创新上的基础上,又进行了产品工艺结构的调整。例如,数控冲床属冲压设备的一种,由于此设备的技术含量高,这也对其制作工艺过程提出了严格的要求。其中在对主要框架部件冲床平台的铸造过程中,在刚开始的试制阶段中,对其采用的是常规的造型工艺方案,浇注系统由顶注式进行顺序浇注,但在实际操作中过程却发现,由于此铸件的高度差过大,且长度较长,造成了浇注时铁液对型腔的冲刷比较严重,很容易导致铸件的夹砂缺陷。为了满足设备的高性能要求,使长达三米的平台床身上没有任何缺陷,我们从打破常规的造型工艺入手,对造型工艺进行了技术攻关,在制定新工艺方案时,我们大胆采用在型腔的旁边开设与铸型等高的直浇道将铁液引到下部分型面,由底部注入,这样不仅避免了铁液对于型腔的直接冲刷,杜绝了夹砂、起皮等铸造缺陷的发生,而且由于铁液经直浇道的缓冲,就使得铁液由底部进入型腔时液流平稳上升,从而大大的提高此铸件的表面光洁度。该铸件的工艺改造成功使铸件的一次达标率较以前提高了10%以上,在很好的满足了该设备高技术要求的同时,我们对该件又进行了结构优化,使3种床身平均减重260kg,每件可降低成本1000多元。并且由于改造后的平台床身外表光滑美观,很好的提高了铸件的外观质量。
三、设备创新工作:
为使设备的使用效能达到最佳,我们根据车间目前设备的使用现状,对一些老设备进行大胆改进,更好的适应了我们高效率生产的需要。
空气压缩机是铸造车间进行生产的动力心脏,以往在空压机的运行过程中,最让人头痛的就是因涡流导致的电机发热问题,为了在最大限度上降低电能的热消耗,李师傅找到了一个降低热消耗的新方法,将其主线路上并联一组电容,来分流电机内部因做无用功发热消耗的电能,按照这种方法,不仅缓解了电机发热的老大难问题,还使用电效率提高了10%以上,每月节约电费700余元。由于李师傅对空压机的创新改进,确保了该设备的高效运转,大大降低了设备的使用和维修成本。
我们车间的炉料上料机是上世纪七十年代的老设备,由于设备陈旧,加上超期服役,在使用中机器故障频繁发生,已远远不能适应目前生产任务的需要,为了保证生产的高效率稳定运转,车间积极组织维修人员和技术人员,根据车间的实际工作环境,对该设备进行了彻底改进更新,从而使这台老设备重新发挥了最大的效益。
在更新改进过程中,由于这种型号的上料机目前各生产厂家早已经不再生产,所以全部的配件只能由车间自己来制作,为了保证设备的成功改进,和不延误生产,车间的维修、技术人员对上料机的导轨角度、料斗甚至是小轴套等每一个尺寸精心的测量,和相关零部件的自制。在对因超期服役经常出现发热现象的4KW动力电机更新时,为了降低更换新电机所消耗的成本,车间维修人员将一台闲置的3。5KW电机利用了起来,由于这台电机功率比使用要求略低0。5kw,为弥补功率的不足,他们采用星形接线主方法代替原来的三角接线法,从而取得了良好的使用效果,即节省了购买新电机的费用,又减少了电量消耗。
更新改进后的上料机,在使用过程中,彻底避免了过去经常发生的卡料和漏料问题的出现。同时由于在更新改进过程中,所有的部件都是由车间自行制作,加上旧电机的再利用,这些为车间节约资金20XX多元。
四、操作法创新:
我们积极发动全体员工集思广益,创出先进操作法8项,如高锰生铁优化配比法、地坑造型快速引气法、木型水浸复原法、铁液统筹浇注工作法、粉末吸附除釉操作法、粉末合金分离回用法等,通过这些操作法创新,也为车间带来了可观的经济效益。
铁液统筹浇注工作法
在工艺过程衔接工作上,为了实现“零距离”的目标,提高工作质量,保证出炉的高温铁水及时输送到各生产工序上,他提出了铁液统筹浇注工作法,他通过主动与下工序进行沟通,根据铸件技术要求按排好投料的顺序和时间,并且让每组造型人员提前20分钟做好浇铸准备,一旦铁水出炉就能即可就位,这样即能保证浇铸质量,又缩短了出炉铁水因等待造成的温度下降等缺陷,更提高了生产效率、降低了成本。
地坑造型快速引气法
过去对较大铸件采用地坑造型时,由于底部直接坐落在地下,对浇注后产生的气体很难排出,并且采用土法木柴烘干的办法受热不均匀,部份型件因受潮预热后容易产生气体,这些气体不能及时排出易造成铸件大面积的气孔产生,导致废品的产生。造型3组组长扬志刚,凭借多年的工作经验,并且通过仔细的观察和啄磨,采用了地坑底部用碎焦碳支撑,四周用导气管排气的办法,彻底解决了排放气体的通路不畅的问题,并且采用先用明火烘烤再平滩余火的办法彻底解决了烘干不均匀的老大难问题,使铸件的成品率达100%,此法在车间推广应用后取得了明显的效果,根据此原理我们对柱塞、箱体轴承孔等易产生气体的部位,采用草绳燃烧引气的办法,彻底解决了此类质量隐患的产生。
五、小改小革方面:
为了进一步提高节约成本、降低消耗我们鼓励车间员工对平时工作中所遇到的一些小问题也进行大胆改进,通过这些小改小革,也为车间带来了可观的经济效益,如过去160T平板硫化机的平台在铸造过程中,由于其原来内腔的工艺结构为传统的辐辏式结构,而且在设置工艺孔时,底面的孔与侧面的工艺孔相距很近这就造成了,铸件在铸造过程中不仅操作过程繁索,还极易导致两孔之间的过渡圆弧发生断裂,产生废品,为此我们对其工艺结构进行了大胆合理改进,将内腔结构将原来传统的辐辏式结构改为现在的平面阵列式结构,大大简化了造型的操作过程,同时我们将工艺孔的位置由型腔下部、侧面改为设置在型腔的顶部,这样不仅有利于型腔内气体的排出,避免呛火缺陷的发生,而且还防止了铸件裂纹的产生。通过对平台的工艺结构改造,提高铸件合格率20%以上,由此一举节约资金1209。6元。
六、创新工作中存在的差距与措施:
1、结合创新方面存在的差距及措施。
在以往的创新工作中,由于管理骨干、技术人员和操作工三者之间没有很好的“拧”在一起形成一股合力,就管理骨干本身来讲,自己的思想素质和创新意识是很强的,但如何进一步在创新中发挥组织、协调作用是我们今后所要加强的,而作为技术人员与操作工也缺乏及时的沟通和相互之间的协作,在一定程度上存在着“你搞你的创新,我干我的活”的旁观心理,这些就在有些方面制约了创新的深入开展。
在今后的工作中,我们首先将从思想引导入手,使骨干、员工认识到搞好创新都是为了自己,只有我们很好的相互协作,积极的发挥各自在创新工作的才能和作用,才有可能创造出更大的成果。同时,我们还要建立相应制机,使车间骨干、技术人员和操作工的收入直接与这三者团结协作取得的创新成果挂钩,使他们相互之间形成一个利益整体,进而来激发大家共同搞好创新的积极性。
2、细化创新方面存在的差距与措施
虽然在以往的创新工作中,我们能够做到针对一些在生产过程中遇到的难点与问题,进行了大胆合理的改进,并取得了一定的成果。但在平常工作中我们却缺乏用创新的眼光来解决一些细节问题的能力,如节约一个芯撑、改进一个落后工作习惯,甚至是改变一个操作动作等,这些都是我们平时工作中所乎略的,这些问题虽小,但却反映了我们在创新工作中的力度还是不够,没有进一步的细化,制约了我们工作效率和节约降耗工作的进一步提高。
在今后的创新工作中,我们不仅要解决重点、难点问题,还要积极发动广大员工,通过以创新的眼光看待平时工作中的每一个细节,来进一步拓展创新的空间,把平时我们所忽略、却又制约我们生产效率提高的一些小问题,当成我们在创新工作中的重要问题来抓,通过改进平时的操作方法、改造生产工具和工装,来把我们的产品质量和生产效率提高上去。
3、深化创新方面存在的差距与措施
虽然,我们在前期创新工作取得了一些成果,但对于这些创新项目的再创新工作我们还没有深入的开展,尤其是在产品工艺结构改造和工艺配比方面存在着较大的再创新空间还没得到挖掘。以往的创新项目有些在当时对降低成本和提高质量曾起过有力推动作用,但随着我们对工作质量要求的不断提高和市场形势的变化,就需要我们对这些项目持续、深入的再创新,来满足市场竞争的要求,这些也将是我们今后创新工作的重点。
明年,我们将在以往创新成果的基础上,继续加大铸件产品的工艺结构改造工作力度,在满足设备强度要求的同时,最大限度的降低生产成本消耗,真正把我们的硬机械做精做细。同时我们将根据市场原材料价格的变化情况,进一步调整炉料的工艺配方,使铸件在保证化学成份稳定性的前提下,节约贵重原材料的消耗。
以上,是我们铸造车间全体员工在今年的创新工作中所取得的一点成绩,和目前还存在的差距及今后我们工作努力的方向,我们坚信只要在汪总裁思想的指引下,在以张总为代表的机械总公司领导班子的带领下,不断努力、锐意进取一定会在不远的将来实现我们“将双星机械打造成成中国最大的机械制造加工业集团”的宏伟目标。
铸造车间
20XX.12.17
4铸造车间一九xx年总评工作总结
根据厂部《关于认真做好一九xx年总结评比工作的通知》的精神,铸造车间在党支部的领导下,组成了由陈岳云等八同志组成的车间评比领导小组。于二十九日至三十一日集中时间集中精力进行了年终总结评比工作。
(一)
这次总结评比工作总的来说是搞得好的。从领导到工人都很重视。大多数同志对评比工作的目的意义认识明确,态度端正,总结评比十分认真。基本上做到了人人总结,个个发言。特别是班组的总结材料普遍搞得好,总结了一年来班组工业学大庆的经验教训,表扬了大量的好人好事,使大家都受到了深刻的教育和鼓舞。全车间二十三个班组的总结都分别在工段或车间大会上进行了交流。特别是在车间总结交流大会上会场秩序井然,都能认真地听取了从各工段产生的先进班组的发言,大家反映这样认真的总结评比在铸造车间是史无前例的,克服和纠正了往年总结评比工作中存在的重评比轻总结的毛病。正是由于这次个人和班组的总结搞得较好,为顺利地评出先进生产者和先进班组工作打下了良好的基础。
贯彻党的民主集中制,发扬民主,坚持走群众路线,是今年评比工作的又一特点。今年铸造车间共评出了先进班组八个,先进生产者一百零五人,工会积极分子九人,民兵积极分子三人,治保消防积极分子二人,卫生、计划生育积极分子九人,质量先进个人十人。这些先进个人和先进班组大多是按照评比条件在班组、工段和车间大会上总结汇报,由群众提名,从下到上广泛评议,反复讨论,最后经支部(党委)批准产生的。在评比工作中我们自始至终坚持两分法,既充分肯定工作成绩、优点,同时也指出工作中的缺点和不足之处。在总结评比工作中广泛开展群众性的表扬和批评与自我批评,把总结评比的过程变成了一个群众性的自我教育活动,既表彰了先进,也鞭策了后进,达到了总结经验教训,明确努力方向,激发革命干劲,加强相互团结的目的。
在这次评比中我们把民主和集中较好地结合起来。使大家明白民主是手段,集中是目的,发扬民主是为了更好的集中。在评比中认真听取各种意见,通过讨论,集中正确的意见。根据民主集中制的原则,既肯定了班组、工段的评比意见,同时也拉掉了个别不够先进条件、群众反映较大的同志,还增评了象郑福庆、杨春菊等工作踏实埋头苦干的好同志。对于一些争议较多的问题,例如六工段先进班组的评比不能统一认识,我们在听取了其他工段和班组的意见后确定机修组为先进班组。再如四工段的两个浇铸班评比中意见分歧较大,我们就让这两个班组都到会上发言,在广泛听取各种意见后确定线浇铸组为先进班组。
坚持两分法是搞好这次总评工作的又一特点和经验。事物都是一分为二的,无论先进还是后进都有成绩和问题、优点和缺点、积极因素和消极因素两个方面。只有坚持两点论才能全面和比较客观地认识一个人(或班组)。在这次总评工作中大多数同志和班组对人对己都能一分为二,既肯定一年来的成绩,又看到存在的问题;既能虚心学习别人的经验,也能冷静地倾听别人的批评意见。
在评比中,大家认识到先进和后进是相比较而言,先进不是一切都好,后进也不是一切都差。所谓先进就是进步大些,优点和积极因素多些。但是先进不是绝对的先进,也同样存在缺点、不足之处,如果骄傲了,不求上进了,也会变成后进。同样后进也不是绝对的后进,也肯定有一些长处、优点和积极因素,甚至某些方面可能比先进的还要好,也有不少值得别人学习的地方。因此我们号召大家向先进学习,同时也提倡先进和后进互相学习,取人之长补己之短。如果大家都能采取这个唯物主义的态度,我们相信铸造车间的班组建设一定可以搞得更好。
(二)
这次评比工作也存在一些问题,主要是宣传动员工作还不够深入细致,有的同志对评比的目的意义认识不足,评比中出现了互不相让争荣誉的情况。荣誉应该是对一个人一个班组的客观评价,工作成绩是平时干出来的,不是靠评比时吹出来的,更不是争吵出来的。这些同志态度不端正主要是思想方法有问题,他们往往用放大镜看自己的成绩和别人的毛病,以己之长比人之短,越比越觉得自己好别人差,自己长别人短,自己高别人矮。这种人评上了必然骄傲,评不上必然气馁。
评比的目的到底是为了什么?是为了十五元或四元奖金?有人说往年“只是一张花纸儿我不争,今年有十五元奖金我一定要争!”这些同志眼光太短浅了,他们只看到鼻子底下的那点利益。我们对先进实行物质奖励,目的是为了调动积极因素,促进生产的发展。长期以来人们习惯于平均主义的分配形式,物质分配稍有差别就认为“不公平”。搞平均主义表面上“人人有份”,“摆得平”,“大家没有意见”,其实不利于调动生产积极性,起了破坏生产力的作用。同志们!绝对平均主义只不过是小资产阶级的一种幻想,在社会主义时期不能实行,就是到了共产主义也不会这样做。
还有的同志说,我不反对给先进生产者奖励,问题是某些先进并不比我先进。我们应该肯定,这次评出来的先进个人和班组是通过民主集中制的原则集中起来的,应该说评得基本合理,但是不是绝对合理。这次评比先进个人主要是在班组内比较平衡,先进班组主要是在工段内比较平衡,因此,从全车间来看确实有一些没有评上的同志或班组不见得比评上的差的情况。我们相信这些同志和班组能够理解和正确对待。
在评比中,有些同志对车间的标兵提出了一些意见,这是对革命事业的关心和对标兵的爱护。我们的标兵同志听了这些尖锐的批评后大多能正确对待。标兵应该是在三大革命运动的斗争中产生、发展、成长,在新的历史时期应该有新的要求。这次年终评标兵是在上半年的基础上评的,没有象评先进生产者和先进班组那样去发扬民主,这在以后的评比工作中需要改进和完善。
毛主席说过“人无完人,金无赤足”,世界上绝对的先进和没有缺点的先进、标兵是不存在的。这次标兵胡土根同志犯了烧焦炭的错误,部分群众还账贴了大字报,车间根据有关规定作了罚款的处理决定。这一错误说明了胡土根同志组织纪律性不强,应该很好地认识自己的错误,接受教训。标兵顾长法同志原来是个后进,几年来进步快,工作积极主动,不怕脏,不怕累,他的进步经受了一段时间的考验。这次车间树他为标兵,不仅对后进是一个很生动现实的教育,对先进同样也是一个有力的鞭策。总之,这些同志都是好同志,对他们的缺点错误党组织有责任加强对他们的帮助和教育,使他们成为名符其实的先进和标兵。